焙燒高手——王飛
作者:系統管理員 日期:2016年05月27日 00:00 人氣:
      鉬爐料產品部一分廠的多膛爐是氧化鉬生產的核心設備,這個“頂天立地”的“龐然大物”從上至下共有12層,最下面的12層出產品。氧化鉬的生產過程,就是鉬精礦連續焙燒脫硫的過程。王飛可以提前在第8層通過“三觀察、一調整”做到問題早發現、早調整,使生產過程減少廢品,提高成品率。
  三觀察,一是觀察料脊。料脊就是爐內耙齒劃過焙燒中的鉬精礦,形成一道道的小“脊梁”。正常狀態下,料脊看上去有棱有角,顯得很堅挺,并且頂部有少量黑點。如果料脊沒有棱角,周邊垮塌,說明硫脫得不充分,這時就要增加進氣量,讓爐內反應快一些。如果黑點面積增大,說明硫脫得太快了,這樣會破壞爐內熱平衡,增加天然氣消耗,這時需要減少進氣量。
    二是觀察煙氣。煙氣是由于焙燒中的鉬精礦過于松散,團聚得不好,在下落過程中,粉末隨著空氣流動造成的。正常情況下,爐內看上去是清晰的。如果爐內煙氣迷漫,說明加料量過大,在需要增加進氣量的同時,適當減小加料量,讓物料在爐內完全焙燒。
  三是觀察物料流動性。如果焙燒過程中爐內物料流動過快,呈粉末狀,說明反應有些慢了,需要增加熱量;如果物料流動過慢,出現粘結,說明物料開始由粉末狀團聚了,這時就要減少熱量,同時注意引風機風量控制,及時調節好爐內風量壓力。
  “一調整”,就是調整煙氣出口閥門,嚴控爐溫。爐溫是影響焙燒生產過程的一個重要因素。爐溫高,物料會粘結、夾生,難清理;爐溫低,會造成下料口堵塞,容易出廢品。
  王飛通過觀察料脊顏色明暗程度,以及物料下落是否出現灰粉,對7層和8層煙氣出口閥門進行調整,就可以把各層爐溫嚴格地控制在規定的范圍內,提高了生產過程的穩定性,使1號多膛爐在確保成品率的同時,加料量由每小時的1.8噸提高到了2.1噸的設計能力。同時,還使天然氣消耗量降低了15%。
  專家組點評:
  王飛通過對生產工藝過程的觀察,提前預判可能會出現的問題,做到早發現、早調整。這一切,與他專注于焙燒工作,不放過生產過程任何的細微變化是密不可分的。他始于精心,行于精細,最終成于“技高一籌”的精彩。

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